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公司中标四川广安发电厂#62机组燃烧器优化工程

更新时间:2017-07-04 15:33:58   浏览次数:

           近日,我司接到四川广安发电有限公司通知,正式成为其62号机组深度节能改造工程燃烧器优化改造标段EPC总承包第一中标候选人。

据悉,此次招标竞争激烈,报名厂家众多,经过严格的资格预审,中节环立为(武汉)能源技术有限公司、东方锅炉厂(锅炉原制造厂)等企业进入合格名单。公司在旋流燃烧器领域拥有先进技术及多项专利,在华电新乡电厂2*600MW和灵武电厂1000MW机组锅炉等多个项目获得成功应用。本次投标,在深入运行摸底的基础上,针对设备特点精心制定技术方案,获得了业主及评标专家们的认可。最终我公司以商务、技术标综合第一的成绩成为该标段第一中标候选人。
此次改造范围包含旋流燃烧器和燃烬风燃烧器改造,防水冷壁高温腐蚀改造(风帽型贴壁风)。
 
附:背景资料 
一、锅炉概况
广安公司三期2×600MW机组#62锅炉于20076月建成并投产,其中锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司设计制造的DG2028/17.45-II5型亚临界参数自然循环锅炉。锅炉采用亚临界、自然循环、前后墙对冲燃烧方式(东锅自主开发的OPCC燃烧器)、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、尾部双烟道、全钢构架的∏型汽包炉,再热汽温采用烟气挡板调节,空气预热器置于锅炉主体内。
二、改造前锅炉主要存在以下问题:
1.高温受热面烟气热偏差大,烟温偏差最高时达100℃-200℃。
2.屏式过热器超温严重,减温水量严重超标:70%负荷左右的全年平均过热减温水总量达到115t/h,再热减温水量达到27t/h
3.炉膛主燃烧器区域的侧墙水冷壁高温硫腐蚀严重。
4.燃烧稳定性差。
5.存在结焦:燃烧器区域水冷壁平均结焦在100mm-200mm之间,屏式过热器底部结焦严重,最大焦块在1吨左右。
6.飞灰含碳量过高:经常性的飞灰含碳量高达到5%~6%,全年平均分别为3.94%4.22%
7.NOX排放偏高,600 mg/Nm³~700 mg/Nm³。
8.二次风箱积灰严重。
9.燃烧器存在喷口结焦、冲刷磨损、变形。
10.屏过出口壁温偏差大。
三、本次改造目标:
1.锅炉燃烧稳定可靠,炉膛两侧出口烟温偏差控制在30℃以内;
2.机组运行中侧墙不发生严重高温硫腐蚀,机组运行5000小时后水冷壁高温硫腐蚀不超过0.5mm
3.改造后的锅炉效率不低于原设计值;
4.过、再热器减温水流量低于或等于设计值;
5.NOx 排放浓度控制在450mg/Nm³(O2=6%)以下,飞灰含碳量不大于2.5%
6.锅炉不投油最低稳燃负荷为40%BMCR;
7.实施改造后1年内燃烧器各部件冲刷磨损不超过原部件材质厚度的10%,不发生高温蠕胀/碳化、内衬脱落,不发生因磨损等原因造成的煤粉泄漏;
8.二次风箱不发生大面积积灰。
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